运维成本是光伏电站全生命周期成本的重要组成部分,而逆变器液冷系统的运维成本,很大程度上取决于液冷软管的稳定性。某光伏企业通过优化液冷软管选型,将逆变器液冷系统的年运维成本降低36%,为运维优化提供了新思路。该企业初期选用普通塑料液冷软管时,运维压力极大。一方面,软管使用寿命仅3个月,运维人员需频繁上门更换,不仅耗费大量人力成本,还会影响电站正常发电;另一方面,泄漏故障频发,运维人员需定期巡检、补加冷却液、维修接口,进一步增加了运维工作量。据统计,仅逆变器液冷系统相关的运维成本,每年就高达22万元,占电站总运维成本的35%。更换为316L液冷金属软管后,运维压力大幅缓解。首先,软管使用寿命延长至10个月,每年更换次数从4次降至1.2次,人工更换成本减少65%;其次,泄漏故障彻底杜绝,无需再频繁巡检、补加冷却液和维修接口,运维工作量减少70%;最后,该软管的标准化设计,让更换过程更便捷,进一步提升了运维效率。最终,逆变器液冷系统的年运维成本降至14万元,带动电站总运维成本降低36%。通过选对液冷金属软管优化运维,已成为光伏企业降本增效的重要路径。佛山市南海区洪昌聚发机电阀门有限公司(Foshan Nanhai Hongchang JufaElectromechanical Valve Co., Ltd.)